中國塑料交易網訊:去年7月,東莞和佛山被列為省注塑機節能改造試點。美生集團下的美福精密塑膠模具公司,參與了東莞去年發起的萬臺注塑機改造,花200多萬給50臺注塑機的70%進行改造,第一年就節電百萬元,預計2年左右就能收回成本。
改造費用200多萬 兩年多收回成本
“注塑行業產品競爭尤其激烈,能夠壓縮多少成本是多少,都是寶貴的價格競爭力?!泵郎瘓F旗下美福精密塑膠模具公司,注塑機已經是主要的生產力,總經理羅建軍介紹,通俗地說,伺服節能改造,就是讓注塑機像變頻空調一樣,忙時和閑時功率自動變換。
這是2009年以來新一代注塑機才擁有的革新,該企業的50多臺注塑機都是2009年之前購入的,全部換新機,一臺1500噸位的新機就要200多萬,而采用改造的方式,整個改造才花去200多萬元。
在橋頭這一工業區附近,也有不少企業前來美?!翱疾烊〗洝保窍露Q心花錢做改造的還不多。羅建軍算了一筆細賬,1500噸位的注塑機是用電大戶,改造費用都可以在兩年多內收回。
東莞將加大補貼推動注塑機改造
東莞市經信局解析,東莞市作為廣東省注塑機節能改造試點城市之一,承擔省下達的5000臺注塑機節能改造任務,預計今年底可以完成3000臺注塑機更新的目標,目前會加大補貼落實推動工作。
東莞計劃2013- 2017年,引導企業完成1萬臺注塑機的伺服節能改造或更新?!捌髽I改造30臺從100噸~2500噸不等的注塑機,耗電量不一,每個月可以節省電費20多萬元。”羅建軍算出這筆賬,加上機器運行穩定減少次品等因素,2年多幾乎就可以收回成本。而整個東莞市若能在2017年完成1萬臺注塑機的改造和更新,每年可以節省5億度電。